徐屹峰,武西弟,曹志军
(中国航天时代电子公司第771研究所,陕西 西安 710054)
摘 要:介绍C-103-006高速离心机失速故障的现象、原理分析与维护。
关键词:离心机;故障;失速;分析
Failure and Maintenance of High-speed Centrifuger C-103-006
Xu YiFeng, Wu Xidi, Cao Zhijun
(No.771 Research Institute of Aerospace Times Electronic Company,
Xi'an of Shaanxi 710054, China)
1引言
C-103-006高速离心机是美国TRIO-TECH公司生产的一种基于微处理器控制的离心加速机,用于对电子元器件进行恒定加速测试,可检测引线键合、管芯粘结力及不良密封性封装等问题。该设备按照美军标(MIL)技术要求可使器件在X、Y、Z轴向测试其承受的受力状态,加速度最大可达到30000g,具有高精度、高可靠、易操作等优点,是满足国军标电子元器件离心筛选工序的专业检测设备。自1995年运行以来,已为我所军品电路的生产做出了巨大贡献。但是,由于离心机在我室离心筛选工序属于单台设备,致使该设备经常处于满负荷运转,故障发生率愈来愈高。
2故障现象
在离心加速程序参数设置完成后,在运行初期,随着离心室真空度的提高,加速电机启动运行,但是不到两秒钟,便中断加速运行,并显示“LOSTSP”(失速)故障信息,并且故障现象时有时无。
3故障诊断难点
一是离心机在我室离心筛选工序属于单台设备,而军品生产任务急,时间紧迫,加之该型机在我所属单台设备,部分线路图不全,无参照条件,需重绘部分线路图。
二是故障现象时有时无,时而运转正常,时而出现故障,不能运行。而且,在出现故障信息后不到10秒钟,设备便保护性停机,导致故障信号难以捕捉。
4故障分析
4.1原理分析
该设备主要由四部分组成:一是具有绝对安全保护的盖子,当闭锁进入位置时,可确保测试室安全,确保操作者远离受伤危害;二是驱动系统,包含一个桥式整流直流控制器,一个仿锤型装配的主心轴,一个直流驱动电机,全装在一个较重的标准钢容器内;三是真空系统,包含一个大功率真空泵,用于抽排离心室的空气;四是控制系统,为各种动作提供控制信号,并随时采集各种运行参数,经过分析和处理,提供控制信息、安全保护信息及故障信息。通过分析和整理,控制系统原理框图及总体线路信号走向如图1所示。

由线路图可知,微处理器通过读取RAM里的已设置好的程序参数,发出控制信号,由驱动系统对执行机构如真空泵、加速电机进行驱动,同时监测传感部分采集来的信号,经过输入口与输出口的转换,通过数据总线送至微处理器进行数据处理,再返回至驱动系统,形成有采集、控制、驱动、反馈、保护等多路信号的闭环控制系统。
4.2故障诊断
在离心机的显示屏上显示转速(r/min)设置值、实际转速(r/min)值、加速度g值、时延时间DWELL和其他系统状态信息,如完好时的状态信息READY或者在运行时因别的原因而出现的故障信息,如加载不均衡导致出现EX.VIB等。
完成设置离心加速参数后,真空泵运行,开始对离心室进行抽排空气,离心机在运行初期,随着离心室真空度的达到(≤-25mmHg),加速电机启动运行,但不足两秒后,加速电机运行不到两圈,便中断加速运行,并在显示屏上显示“LOSTSP”(失速)故障信息。而且,在随后的多次开机运行过程中,时而运转正常,时而出现该故障,不能运行。
通过对故障现象及线路图进行分析,认为有以下几种可能:一是设备因某种原因而出现机器保护,导致加速过程中断运行;二是电机本身出现部分阻塞或者碳刷出现不良接触等;三是电机电源出现掉电或者控制信号中断。
4.3故障分析
在设备运行期间,观察真空表指示,真空度随着时间的推移而不断地升高,大约6秒钟后,真空度达到(≤-25mmHg),电机启动运行,随后出现如前所述的故障现象,从电机开始运行到设备保护性停机之间的10秒钟内,真空度依然保持在≤-25mmHg以下,说明不是因真空度处于临界状态而引起设备保护性停机,从而造成电机中断运行的故障。
从显示观察,未见保护信息出现,也未见异常声音与气味,说明因出现机器保护,导致加速过程中断运行的状态不是造成此故障的原因。
随后检查电机本身的问题,打开电机侧面的四组碳刷,测量其长度,可以肯定碳刷足以接触上电机转子,并用酒精对碳刷接触面进行清洗,重新装配后试机,故障依旧,说明也不是电机本身的机械问题而引起故障。
在检查电机电源与控制信号时,发现电机控制器被密封在一个钢容器内,无法进行测量和分析,只有通过对控制器外围信号进行分析和测量,如图2所示。L1、L2、L3为交流电源输入,A1、A2为电机转子线圈提供直流输入,而A1与电机线圈之间又通过接触器控制其通断,接触器的电源输入又通过K1(图中未画)引入I/O板,使能信号ENABLE为I/O板上的接触器K7提供5V电源,测量其值,在电机启动运行至电机停转时,K7接通,5V使能信号通过缓存器送至数据总线,电机控制器数据读取信号RDY通过驱动器直接从数据总线上取得,而此信号的测量与分析需与逻辑时序图进行对比和判断,时序图无法获得,暂不考虑。

+SP与-SP信号在电机控制器中是作为加速减速(ACC-DEC)缓存器的输入端,-SP端接地,+SP端接自I/O板的SPEEDV.端(见图3)。当RE2信号到来时,接触器K3导通,U5放大后的信号通过K3闭合点送至SPEEDV.端。U5的输入端DAC+、DAC-由数据总线通过数/模转换的模拟信号而来。其中,调节R36可控控制输出端的SPEEDV.电压值,调整电机加速与减速。测量SPEEDV.端的电压时,发现其值为2.67V,电机加速运转,当其值降为零时,电机停机。再测量U5输出端的电压,电压一直为2.67V,说明K3有问题。在故障发生的情况下,始终监测K3线包电压。当真空度达到要求后,RE2信号通过两级TTL非门向K3(+)端传送3.8V电位,K3线包的电压值由0.69V变为3.04V,并在瞬间由3.04V上升为3.3V,K3在过冲时瞬间导通,电机开始加速运转,不到1秒钟,电压降为3.04V,K3断开。说明接触器K3导通电压约为3.3V,随后断开,说明其本身接触有问题,或者是维持电流不够。
解决的办法是更换接触器或者增大维持电流。断电后测量K3线包电阻为190Ω,与同型号的接触器对比,没有区别。断开U3输出端与K3和R34的连线,测量U3输出端电压为3.8V,说明来自数据线的信号RE2没有问题,测量R34的值为124Ω,与标称值100Ω有较大偏差,由此使得R34分压偏高,导致K3导通后最低维持电流由约17mA降至15mA,即偏低约2mA所致。

5结论
此故障由于R34阻值变大,使得K3线包导通后最低维持电流降低约2mA,使K3在过冲时瞬间导通,随后断开,从而使电机加速信号与减速信号电压中断,终止了电机的加速运行。通过更换100Ω的R34,测量K3线包电压值由3.04V变为3.3V时,K3寻通,电机加速运行,电压值稳定在3.77V,即导通后维持电流保持在17mA以上,加速过程再未中断,离心程序顺利完成。
经过5个多月的运行,至今未出现此类故障,说明对故障的分析是正确的。